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循环酸洗法在换热器清洗中的应用及推广

发布日期:2019-11-08 10:42 浏览次数:

循环酸洗法在换热器清洗中的应用及推广
                         曹景华,张戎,刘承温,刘杰
                  (安阳钢铁股份有限企业制氧厂,河南安阳455004)
    【摘要】由于氮压机级间冷却器严重结垢,氮压机压缩气体的能力大大减小而且喘振现象频繁发生。通过对氮压机水路进行加装反冲洗阀的改造,并采用改进后的循环酸洗法对氮压机进行酸洗,从根本上解决了问题。阐述了氮压机的运行状况、改进后的循环酸洗方法及具体实施过程,先容了氮压机级间冷却器清洗后的效果及循环酸洗阀的推广应用。
    【关键词】氮压机;级间冷却器;循环酸洗法;节能;推广应用
    【中图分类号】TH45 【文献标识码】B 【文章编号】1006-6764(2013)08-0026-02
    1· 前言
    最近两年,安阳钢铁股份有限企业制氧厂的C180MX3N2 型25000 m3/h 氮压机各级冷却器气体出口温度持续走高,气体压缩能力大减,偏离了设计流量,并频繁发生喘振现象导致联锁停车,特别是高温天气,经常发生高温联锁和喘振联锁,设备故障率很高。为了解决这些问题,大家采取了很多措施,效果并不明显。经过专业技术人员分析讨论,最终确定了问题出在气体冷却器上。
    安钢所用的水硬度很高,当作为冷源经过冷却器换热时,水温升高,形成硬度极大的水垢层粘附在气体冷却器表面大大降低了换热效果,同时增加了水的流动阻力,冷却器长期工作在警戒温度的边缘,濒临联锁停车中断供氮的危险。即使没有导致停车,由于其换热效果不理想,压缩气体温度过高而密度降低,进而使压缩机实际压缩气体的能力大幅度降低。
    25000 m3/h 氮压机采用列管式冷却器,管程通气体,壳程通冷却水。冷却水结垢全粘附在壳程即铜管束的外表面,用机械法不可能实现水垢的清除。最后大家采用了化学药剂循环酸洗法,从根本上解决了氮压机冷却器结垢带来的各种问题,并降低了设备的运行成本。
    2· 酸洗实施过程
    25000 m3/h 氮压机的冷却器采用的列管束为铜管,如果使用盐酸为清洗液,容易对板片及铜管产生强腐蚀,严重情况下会击穿铜管,缩短冷却器的使用寿命甚至毁坏换热器。大家邀请水处理厂的工作人员前来引导并使用了他们带来的酸洗剂HT-201。配制好的HT-201 酸洗液具有清除污垢彻底,清除速度快,性能稳定,安全可靠和费用低廉,对金属腐蚀率低的特性。
    循环酸洗的基本过程有三个阶段,首先是酸洗剂与部分水垢发生反应,生成溶于水的化合物;其次,由于部分水垢的溶解过程,使残留的水垢变得疏松,被流动的压力酸水冲刷,一部分脱落,随酸水冲走;最后,水垢变稀薄,酸与铜管表面的一些氧化物发生反应,破坏铜管与水垢的结合,水垢从表面剥离,并随酸洗液冲刷下来。经过这三个基本过程,铜管表面的水垢基本清理干净。
    2.1 循环酸洗流程
    循环酸洗法在安钢制氧厂实施过多次。酸洗时必须拆开各个冷却器水侧的进出口管道,将水箱内的酸洗泵用消防带连到一级冷却器出口,再从一级进口连接消防带到下一级出口。使三个气体冷却器和一个油冷却器组成一个回路。这样就造成工作量大、前期准备工作时间长、管道连接复杂,现场杂乱。
    对原有流程进行大胆改造。改造后的流路是在水路进出口总阀后分别加装一个反冲洗阀,利用消防带将酸洗箱和两个反冲洗阀连接。原来的酸洗泵更换成潜水泵使之压力更高、连接更简单。酸洗液的流动压力由0.5 MPa 增加到0.8 MPa,水压的增加使酸洗液对管壁的冲刷力度增加,在更短的时间内即可将水垢清理彻底。改造后的氮压机冷却器循环酸洗流程如图1。
               
    酸洗时,首先要确保总上水阀关闭。酸洗液被泵打到出口总管上,反向进入一级冷却器出口,从入口出来再进入下一级冷却器,最后从油冷却器进口排到总进水管道,最后进入水箱,形成回路。如果单独清洗其中一个冷却器,那么可以关闭其他冷却器的回水阀,酸洗液流向一个冷却器,水路冲刷力度加大,冲洗效果更好。由于此次25000 m3/h 氮压机的结垢比较严重,因此,本次清洗采取单级冷却器清洗。采用反向清洗的好处是:如果某些地方存在杂质堵塞流路,反向可轻易将堵塞处冲开。   
    2.2 酸洗过程
    酸洗前,加酸洗剂HT-201 至酸洗箱,和水配置均匀,控制pH 值在1.5 左右。启动潜水泵运行,随时测量酸洗液的pH 值,酸度不足时及时补加酸洗剂,确保酸洗效果。隔半个小时测量酸洗液浊度,当浊度达到86 mg/L 后不在上升且呈稳定状态,此时清洗结束。排掉酸洗液,利用清水冲洗10 min 左右,清洗残留的酸洗液体和杂质,以防残留的酸在系统中存留腐蚀管路,正常运行时进入空分系统。
    按此方法重新配置酸洗液,依次对其他冷却器进行酸洗。由于二三级冷却器结垢严重,清洗的时间要加长些。
    2.3 实施效果对比(见表1)

    3· 效益分析
    经过彻底酸洗,冷却器换热效果明显好转,气体产量大幅提高,达到了设计值。在满足相同管网压力的情况下可以停一台5000 m3/h 机组也可以保证企业用氮。
    通过对比检修前后电流并计算得出:
    酸洗前25000 m3/h 氮压机运行电流上限为146A,流量最高20000 m3/h。每小时耗电405 kW·h。
    酸洗后25000 m3/h 氮压机运行电流上限为170A,流量最高25000 m3/h。每小时耗电472 kW·h。
    酸洗后25000 m3/h 氮压机前后多出的耗电量为每小时67 kW·h。5000 m3/h 氮压机运行电流52A,流量5000 m3/h。每小时耗电144 kW·h。则停5000 m3/h 氮压机后每个小时可节省77 kW·h。如果5000 m3/h 氮压机停运一年计算,电价按0.56 元,可节约资金约37.8 万元。
    由实践可以看出,循环酸洗法在清理水垢方面有着极大的优势:
    (1) 省时。对于氮压机酸洗,从准备到清洗完毕只需4 个小时。
    (2)省力、高效。因为所有的阀门都已经改造好,使用时只需布置好水箱和循环泵,将消防带连接上阀门,配好酸洗液,关闭总上回水阀,整个清洗流程即组装好。由于酸洗液的pH 值可控制,浊度可观测,可大胆进行酸洗,不必担心出问题。而且循环水泵改为潜水泵,提高了清洗效果。
    (3)减少物资消耗。整个酸洗工作的投资只有9桶酸洗液和约10 m3 水。而且由于清洗工作用时短,缩短了氮压机的检修时间,能够在极短的时间启动,不影响炼钢用氮。
    因此,在生产过程中,如果遇到检修,完全可以把对换热器的清洗作为一个检修项目。
    4· 循环酸洗法推广应用
    上述是对问题最严重的一台氮压机进行的酸洗,清洗效果达到了超预期的效果。还有3 台25000 m3/h 氮压机和3 台15000 m3/h 氮压机,都或多或少存在此方面的问题。用循环酸洗法清洗后都对生产有一定的降本增效作用。
    制氧厂使用列管换热器的地方很多,如空压机、氧压机、冷冻机、膨胀机等,由于使用相同的循环水,因此结垢不可避免。而对于压缩机而言,有三个压缩形式:(1)绝热压缩;(2)等温压缩;(3)多变压缩。最理想的压缩是等温压缩,即气体经过各级冷却器后不产生温升时,压缩机效率最高,最节能。而实际情况是气体与冷却水并不能达到完全换热,有一定的温升,温升越高效率越低,耗能越高,这是由压缩机的特性决定的。而当压缩机冷却器结垢后,必然导致换热不充分,结垢越严重,换热越不充分。对于压缩机这样的耗电大户,特别是空气压缩机,其额定功率达到了9952 kW,其效率的降低而多消耗的电量不可小觑。因此,冷却器换热不好时,应及时清洗。另外一个可以用到循环酸洗的地方是空冷塔。
    空冷塔属于混合换热器,从空压机过来的压力空气从空冷塔底部进入并上升,与下降的冷却水在空冷塔内换热,达到降低压缩空气温度的目的。空冷塔填料内难免结垢,特别是空气入空冷塔的一段,由于空气温度在70 ℃以上,此段的冷却水也上升到一定温度,在此温度下最容易形成水垢,导致空气流速和压降增加,进而导致分子筛进水而引起重大空分故障。
    整个循环酸洗流路可以是:水箱- 低温泵- 空冷塔顶部- 空冷塔底部- 空冷塔排水管- 水箱。低温泵的设计流量比较大,必须改变低温泵转速,降低流量。即使这样,也必须采用较大的水箱。因为整个循环需要的水很多,同时也防止水箱里的水被泵抽干。这种方法只是一种设想,未经实际操作,有待试验。
    5· 结语
    由以上分析可以看出,循环酸洗法在空分流程中的应用具有广阔的前景。
    除此之外,循环酸洗法可以用于炼钢、炼铁等领域。在这些生产单位,不可避免地要大量使用各种换热器,不论是列管式换热器、盘管式换热器或板式换热器,只要使用水冷却,就会结垢,都可用循环酸洗法进行除垢。即使每个换热器换热效率的增加带来的经济效益微不足道,整个钢厂的换热器高效运用产生的效益总和是巨大的。  

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